走近抚顺石化公司洗化厂,塔罐高耸矗立,管线纵横密布。生产车间里,机器日夜运转,管线静静延伸。随着烷基苯能效提升项目全面投产,这里已从昔日亚洲最大的烷基苯生产装置,一跃成为世界单地规模最大的烷基苯生产基地,实现了历史性跨越。
在这里,有这样一群人,他们以专业淬炼匠心,以实干扛起责任,用日复一日的坚守,保障装置平稳运行,赋能产业稳健发展。五一假期,就让我们一起走近这群默默耕耘的一线工作者。
“我们测一下这个振动的值,振动值有点高。这个控制阀有些卡顿,我们检查一下仪表风的压力。”抚顺石化公司洗涤剂化工厂副厂长周洪亮一边操作设备,一边对身边工作人员说道。
从一名普通员工,到高级工程师、副厂长,二十多年时间,周洪亮几乎把所有精力都交给了生产一线。车间的每一台设备,每一段管线,每一组数据,他都熟稔于心。每天提前一小时到岗,先把车间走一遍、看一遍、查一遍,早已是刻在习惯里的坚守。
“我从一名普通的员工走到了现在的岗位,我心里一直憋着一股劲,就是要把我的生产技术做到精益求精。让我们的烷基苯产品更具竞争力,让我们企业发展更有底气。”周洪亮的话语里,满是对工作的执着与对企业的担当。
早些年,装置运行中的能耗损失让周洪亮倍感压力。我看着装置里‘冒汽’,我心里也跟着‘冒火’。这不仅是汽,更是真金白银,是我节能降耗的压力。那时候我就下定决心,必须要做些什么。”
看着一点一滴的能耗损失,他带着团队沉到现场、盯紧细节,白天在装置前记录工况,晚上对着图纸反复琢磨。没有豪言壮语,只有一步一个脚印的坚持。“创新不一定非得搞出个惊天动地的新东西,而是把平时的工作做得更扎实,做到极致。”周洪亮说道。
通过加热炉改造、更换高效节能燃烧器等一系列优化,企业实现年节气10.12%,节省燃气成本123万元,还成功研发了新型脱氢催化剂;在蒸汽系统优化上,年节约蒸汽近2000吨,把绿色低碳、节能增效落到了实处。“比如说我们厂蒸汽系统,它是热能的平衡,那个时候我就想,如何把那个塔多余的热能转到其他塔需要热源的地方,那时候,我做梦都在画流程图。”
二十多年如一日,周洪亮牵头推进70多个提质增效项目,累计创效超4000万元,馏出口合格率稳定在99%以上。依托昆仑系统搭建实时数据平台,用AI优化生产流程,试点智能巡检模式,整合岗位职能、精简巡检点位,他和同事们一起,推着老厂一步步走向智能、高效、绿色。在洗化厂,像他这样默默坚守的人还有很多。
“搞研发,就像在黑暗里摸索,失败是家常便饭。但当我们催化剂真正研制出来那一刻,感觉所有的熬夜、所有的反复实验都是值得的。能让技术在装置上开花结果,真正创造价值,是我们作为科研人员最值得欣慰的事,我们的核心技术必须掌握在自己手里。”洗化厂研究所科研人员荣青山说道。
“我每天对着装置进行巡检,听声音、摸温度,任何故障瞒不过我的眼睛。我就坚信这样一个道理,把平凡的岗位守护好,把手里的活儿干到极致,就是对我们抚顺石化最大的贡献。”洗化厂烷基苯联合车间工艺四班值班长刘忠的话语,道出了一线工作者的初心。
这里从无昼夜之分、假期之别,从技术攻关到节能增效,从安全生产到转型升级,正是这些平凡又执着的身影,撑起了企业发展的底气,也为城市产业转型发展注入了最温暖、最坚实的力量。
致敬平凡!
致敬不凡!
记者:马寒霏 曹雪旸
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